高低溫濕熱試驗箱售後故障(zhàng)改造之戰案例
2018-09-19   作者:銘宇儀器

一、故障(zhàng)分析:   

 (1)此台設備是該企業關鍵設備,停機後(hòu)對生產造成很大影響,因預冷器接(jiē)口以前已經(jīng)有兩次震裂,經過了兩次焊接後表麵(miàn)已經氧(yǎng)化嚴重,無法再焊接修複,所以隻能(néng)更換預冷器。但(dàn)如果不采取措施,新購置的預(yù)冷器依然有振裂的可能,一振(zhèn)裂,就造成R404A製冷劑泄露,由於此製(zhì)冷劑為目前最先進的環保製冷劑,價格昂貴。為確保新購置的預冷器不被振裂,能夠長期正常(cháng)運(yùn)行,決定對新購置的預冷器進行技術改進,重新焊接、加固,使其端口沒有明顯的振動。

(2)把壓縮機(jī)冷卻(què)風機拆下來分(fèn)析原因,發現電(diàn)機沒有滾珠軸承,而是使用筒瓦軸承,由於長時間高溫運行筒瓦產生了變形,風機在轉動時風機軸來回搖擺形成死點,筒瓦軸承屬於一次性產品,無法修理(lǐ),隻能更換。經與我司技術工(gōng)程師(shī)聯係(xì),該風機為墨西哥生產(chǎn)配套,購買周(zhōu)期不(bú)能確(què)定,價格昂貴。所以決定用國(guó)產風機代替,但這台風機電壓為(wéi)單相(xiàng)220 V,國產的220 V同功率、同體積的風機(jī)找不到,體積大(dà)小一樣的功率又很大,不能直接代(dài)替,最後找到一台三相380 V風機,各項參數可滿足需要(yào),但是原控(kòng)製線路不能滿足,必須改造控製回路,滿足設備需求。


二、實施方案

(1)堆焊加固。新購置的預(yù)冷 器進氣端是(shì)用高(gāo)溫自動焊(hàn)的工藝(yì)焊接成型,焊層較薄,強度不夠,裝在震動較大(dà)的設備(bèi)上容易震裂。這次采取了銀焊條堆焊加固工(gōng)藝,對其焊接點進行二次(cì)堆焊,使焊層厚度(dù)達到原來的3倍,抗震裂的能力大(dà)大提高(gāo)。

(2)端口加固。為了使焊接後的端口更加結實牢固,在預冷器(qì)殼體和壓縮機排氣(qì)管的焊縫(féng)位置加裝防震(zhèn)加強筋4道,成十字對稱型(xíng)。這樣一來,在(zài)加厚(hòu)焊接的基礎上又多了一道(dào)防震(zhèn)動移(yí)位的措施。

(3)加(jiā)緩衝墊。舊的預冷器固定(dìng)方式為抱卡固定,預冷(lěng)器端口隨設備底座震動較大,震動時沒(méi)有緩衝餘量,易與壓縮機(jī)排氣管形成共(gòng)振,從而對預冷器端口造成大的衝擊。修(xiū)理(lǐ)時在原(yuán)預冷器的兩道固定抱卡下麵增設(shè)緩衝橡膠墊,這樣即使排氣管(guǎn)震動,預冷器還有一定的緩衝餘量,從而減少了震動對管口的衝(chōng)擊。

(4 )加固工裝。因壓縮機震動強烈,致(zhì)使排氣管振幅較(jiào)大,如果不降低排氣管的振動強(qiáng)度,依然會對預(yù)冷器管口有較大的衝擊振動。所以在壓縮機排氣端和預冷器管口(kǒu)端之間加裝了防振動固定工裝。通過(guò)對現場的研究,在底座和箱體立柱兩個點加裝(zhuāng)了兩套固定工裝,使壓縮機排氣管的振動強度降低,對預冷器管口端的(de)衝擊進(jìn)一步減弱。

(5)風機與(yǔ)壓(yā)縮機同步工作(zuò),先畫出改裝後的圖紙(zhǐ),反複進行了分析推敲可行性。原理如圖(tú)1所示。


三(sān)、結束語(yǔ)

2015年11月改造完成至今(jīn),預冷(lěng)器管口端沒有明顯的(de)振動,風機(jī)安(ān)裝完工後運轉正(zhèng)常。為高低溫濕熱試驗箱的正常工作提供了保障,同時也為公司節約了大量的維修同(tóng)費用。而(ér)且此(cǐ)類環(huán)測設(shè)備有好幾台,壓(yā)縮機冷卻風機有好幾台,本次改造為後續更換冷卻風機提供了很好的解決方案,截止目前為(wéi)止,以為該電(diàn)子製造企業更(gèng)換(huàn)了4台冷卻風機。