高低(dī)溫濕熱試驗箱(xiāng)售(shòu)後故障改造之戰案例
2019-12-16   作者(zhě):銘宇儀器

一、故障分析(xī):   

 (1)此台設備是該企業關鍵(jiàn)設備,停機後對生產造成很大影響,因預冷器接口(kǒu)以前已經有兩次震裂,經過了兩次焊接後(hòu)表麵已經氧化嚴重,無法再焊接修複,所以隻能更換(huàn)預冷器。但如果不采取措施,新購置的預(yù)冷(lěng)器依(yī)然有振裂的可能,一振裂,就造(zào)成R404A製(zhì)冷劑泄露,由於此製冷劑為目(mù)前最先(xiān)進(jìn)的(de)環保製冷劑,價格昂貴。為確保(bǎo)新購置的預冷(lěng)器不被(bèi)振(zhèn)裂,能夠長期正常運行(háng),決(jué)定對新購置(zhì)的預冷器進行技術(shù)改(gǎi)進,重新焊接、加固,使其(qí)端口沒有明顯的振動。

(2)把壓縮機(jī)冷卻風機(jī)拆下來分析原因,發現電(diàn)機沒有滾(gǔn)珠軸承,而是使(shǐ)用筒瓦軸承(chéng),由於長時間高溫運行筒瓦產生了變形(xíng),風機(jī)在(zài)轉動時風機軸來回搖擺形成死點,筒瓦(wǎ)軸承屬於一次性產(chǎn)品,無法修理(lǐ),隻能更換。經與我司技術工程師聯係,該風機為墨西哥生產配套(tào),購買周期不能確定,價格(gé)昂貴。所以決定用國產風機代替,但這(zhè)台(tái)風機電壓為單(dān)相220 V,國(guó)產的(de)220 V同功率、同體積的風機找不到,體積大小一樣(yàng)的功率又很大,不能直接(jiē)代替,最後找到(dào)一台三相380 V風機,各項參數可滿足需要,但是原控製線路不能滿足,必須改造控製回路,滿足設備需求。


二、實施方案

(1)堆焊加固。新購置的預冷 器進氣端是用高(gāo)溫(wēn)自動焊的工藝焊接成型,焊層(céng)較薄,強度(dù)不夠,裝在震動較大的設備上容(róng)易震裂。這(zhè)次采取了銀焊條堆焊加固工藝,對其焊(hàn)接點進行二次堆焊,使焊層(céng)厚度(dù)達到原來的(de)3倍,抗(kàng)震裂的能力大大提高。

(2)端(duān)口加固。為(wéi)了使焊接後的端口(kǒu)更加結實牢固,在預冷器殼(ké)體和壓縮機排氣管的焊縫位置加裝防震加強筋4道,成十字對稱型。這樣一來(lái),在加厚焊接的基礎上又多了一道防震動移位的措施。

(3)加緩(huǎn)衝墊。舊的預冷器(qì)固定方式(shì)為抱卡固(gù)定,預冷器(qì)端口隨設備底座震動較大,震動時沒有緩衝餘量,易與壓縮機排氣管形成共振,從而對預冷器端口造成大的衝擊。修(xiū)理時在原預冷器的兩道固定抱卡下麵增設緩衝(chōng)橡膠墊,這樣即使排氣管震動,預(yù)冷器還有一定的緩衝餘量,從而減少了震(zhèn)動對管口的衝擊。

(4 )加固工裝。因壓縮機震動(dòng)強烈,致使排氣管振幅較大(dà),如果不降(jiàng)低排氣管的振動強度(dù),依然會對預冷器管口有較大的(de)衝擊振動。所以在壓縮機排氣端和預冷器管口端之間加裝了防振動固定工裝。通過對現(xiàn)場(chǎng)的研究,在底座(zuò)和箱體立(lì)柱兩個點加裝了兩套固定工裝,使壓縮機排氣管的振動強度降低,對(duì)預冷器管口端的衝擊進一(yī)步減弱。

(5)風機與壓(yā)縮機同步(bù)工作,先(xiān)畫出改裝後的圖紙,反複進行了分析推敲可行性。原理(lǐ)如圖1所示。


三、結束語

2015年11月改(gǎi)造完成至(zhì)今,預冷器(qì)管口端沒有明顯的振動,風機安(ān)裝完工後運轉(zhuǎn)正常。為(wéi)高低溫(wēn)濕熱試驗箱的(de)正常工作(zuò)提供了保障,同時也為公司(sī)節約了大量的維修同費用。而(ér)且此類環(huán)測設備有好幾(jǐ)台,壓縮機冷卻(què)風機有好幾台,本次改造(zào)為(wéi)後續更(gèng)換冷卻風機提供了很好(hǎo)的解決方案(àn),截止目前為止,以為該電子製造企業更換了4台冷卻風機。